本報通訊員 史麗敏
近日,首鋼集團(tuán)長鋼公司軋鋼廠職工自己動手制作的冷剪推鋼裝置正式投入運(yùn)行,變“手動推鋼”為“自動推鋼”,真正實現(xiàn)無人則安,降低安全風(fēng)險,提高了作業(yè)效率。
近年來,長鋼堅持?jǐn)?shù)字化賦能,積極推進(jìn)自動化、智能化建設(shè),助力本質(zhì)化安全建設(shè),提高生產(chǎn)效率。該公司各基層作業(yè)區(qū)、班組、職工積極響應(yīng)、持續(xù)推進(jìn),立足生產(chǎn)一線實際,發(fā)掘改進(jìn)點(diǎn),不斷引進(jìn)和改造自動化設(shè)備和系統(tǒng),推動自動化水平不斷邁上新臺階。
受裝備、軋制工藝等因素影響,在螺紋鋼生產(chǎn)過程中,倍尺可能會出現(xiàn)150毫米~500毫米的頭尾料,需要在冷剪剪切時進(jìn)行剔除。剪刃位于切頭坑的進(jìn)口處,頭部料在剪切后會直接掉入下方的切頭坑中,但尾部料在剪切過程中會被留在切頭坑入口側(cè)的輥道上。為了不影響后續(xù)鋼材的剪切,需要將留在輥道上的尾部料推入切頭坑中,但這存在一定的安全風(fēng)險。
針對這一問題,該作業(yè)區(qū)職工經(jīng)過4個月的分析研究、總結(jié)改進(jìn),終于完成了自動推鋼裝置的制作。該裝置可分為液壓機(jī)構(gòu)、傳動機(jī)構(gòu)和動作機(jī)構(gòu)3個部分,當(dāng)倍尺尾部料剪切完畢后,推鋼裝置啟動,動作機(jī)構(gòu)中的推鋼臂動作,將留在輥道上的尾料全部推入切頭坑中。
經(jīng)過一段時間的試運(yùn)行,該自動推鋼裝置可以完全實現(xiàn)滯留尾料自動入坑,避免了人工推鋼操作,真正實現(xiàn)冷剪處無人操作,促進(jìn)了本質(zhì)化安全建設(shè),提高了作業(yè)效率。
《中國冶金報》(2025年01月14日 04版四版)