3月,重慶鋼鐵煉鋼廠準備車間焦爐煤氣,單月消耗量降至90194立方米,節約成本約12萬元,創歷史最優水平,這一突破,標志著煉鋼廠在節能降耗與精益生產,的道路上又邁出了堅實的一步,今天,我們一同探探他們的降本秘訣~
聚焦鐵包長壽化,降本增效展實力
鐵包作為生產流程中的核心設備,其使用壽命直接影響能源消耗與生產成本。今年以來,煉鋼廠成立專項攻關小組,通過優化鐵包砌筑工藝、引入耐高溫新型材料、實施周期性維護保養等舉措,鐵包平均使用壽命提升20%,大幅減少因鐵包更換導致的停爐時間及重復烘烤能源消耗。
工藝革新破瓶頸,減少消耗提效率
原有鐵包存在烘烤時間長、效率低的難題,面對這一困境,煉鋼廠技術員們不畏艱難,持續進行測試與摸索,對烘烤流程進行全方位革新,從預熱、升溫到保溫,每一個環節都精準把控。優化后的烘烤曲線使鐵包內襯受熱均勻性得到提升,有效縮短了烘烤時間。經統計,單次烘烤能耗同比下降約12%,實現了消耗降低與效率提升的雙贏。
精細管理保順行,協同發力穩根基
生產系統的穩定運行,是實現節能目標的關鍵所在。3月,煉鋼廠強化各工序銜接協同,建立全流程信息化跟蹤系統,實現鐵包狀態實時監控與調度指令精準傳達。通過減少異常工況下鐵包烘烤上線的能源損耗,焦爐煤氣日均消耗量環比下降45%。同時,開展全員節能意識培訓,將煤氣消耗納入班組考核指標,形成"技術+管理"雙輪驅動的節能長效機制,為節能降耗工作的持續推進奠定了堅實基礎。
“說實話,看到單月煤氣消耗量降至90194立方米,我很激動。”煉鋼廠準備車間主任說道,我們在優化鐵包烘烤工藝時,光是烘烤曲線就調整測試了上百次。時時監控數據,生怕錯過任何細節。他摩挲著工作服袖口,眼神格外明亮,“節能就像擰毛巾,總以為擰干了,但是換個角度還能擰出水來。接下來我們要把這種‘斤斤計較'的勁頭傳遞到每道工序,讓'不可能'變成'新常態'!”(盧娟)