中南股份煉鋼廠連鑄車間深入推進“算賬經營”,樹立“家庭式成本管理”理念,通過開源節流、精準施策,打出降本增效“組合拳”,助力車間降本增效持續提升。
聚焦鋼水收得率,多維度攻堅提效益
針對鋼水收得率提升關鍵課題,連鑄車間組建專項攻關組,通過“四維優化”實現精準提效:一是優化切割工藝,減少頭坯尾切廢量;二是強化中間包全周期管理,從耐材質量驗收、開澆操作培訓入手,攻克工業材生產液面波動難題;三是穩定拉速與典拉率,縮小切割定尺公差余量;四是嚴控大包、中包停澆余量,并通過延長中間包使用包齡減少耐材消耗。多措并舉下,今年連鑄鋼水收得率同比提升0.3%,增效顯著。
創新冷鐓鋼生產,破解頭爐直開難題
針對冷鐓鋼可澆性差、開澆易結瘤的行業痛點,連鑄車間突破傳統“非穩態鋼種開澆”慣例,創新推行冷鐓鋼頭爐直開模式。通過六大保障措施筑牢生產防線,生產前設備功能精度全確認、能源介質參數確認,安排經驗豐富員工開澆全程值守并巡查,技術人員全程監督標準化生產。目前,連鑄車間每月冷鐓鋼頭爐直開15次以上,每月降本達100多萬元。
深挖設備潛力,循環利用降消耗
圍繞3號、8號連鑄機“低溫快拉”工藝需求,連鑄車間創新開展高效噴嘴循環利用:對下線噴嘴進行酸洗去銹除垢檢測,篩選可復用噴嘴替代新購件,月均節約采購成本6-8萬元。針對噴嘴“包鋼”導致下線的廢舊噴嘴多問題,通過將廢棄包裝木箱做成一個四方木盒,把噴嘴形成一個360度無死角防護,減少噴嘴包鋼,確保噴嘴出水效果。通過這一方法,噴嘴使用壽命可提高一倍以上,且可大幅降低員工更換噴嘴的勞動強度,效果顯著。下一步將擴大修復范圍,進一步提升消耗件利用率。針對壓縮空氣消耗痛點,推進3號、8號連鑄機二次冷卻系統由氣水冷卻改為全水冷卻,改造后月均減少壓縮空氣消耗超50萬元。
夯實穩定基礎,全員攻堅控成本
連鑄車間堅持“一切成本皆可降”理念,將“穩生產、降事故”作為降本核心抓手:一是落實崗位“8小時工作清單”,強化標準化作業與工序協同,消除生產波動源;二是分鑄機、分班組對標歷史最優,將降本指標分解至班組長,發動全員發掘“金點子”“小妙招”。從設備點檢到工藝優化,從操作規范到能耗管控,人人扛指標、層層抓落實,形成“上下同欲、全員攻堅”的降本氛圍。從工藝優化到設備挖潛,從技術攻關到全員參與,煉鋼廠連鑄車間以“算細賬、抓細節、求實效”的務實作風,持續深化降本增效實踐。(黃寶華 陳文新)