王曉光
2024年,鞍山鋼鐵同比壓減鍋爐蒸汽300噸/小時,釋放煤氣資源40萬立方米/小時,每小時多發(fā)電15萬千瓦時,在鋼鐵“嚴(yán)冬”中把“不可能”變?yōu)椤翱赡堋保〉昧斯┡?臺CCPP(燃?xì)庹羝?lián)合循環(huán)發(fā)電技術(shù))機(jī)組滿負(fù)荷運行等多項歷史性突破,降低能源外購成本2.1億元;2025年1月份,鞍山鋼鐵環(huán)比壓減鍋爐蒸汽110噸/小時,釋放煤氣資源18萬立方米/小時,每小時多發(fā)電9萬千瓦時,創(chuàng)效3720萬元……在一座焦?fàn)t檢修、一座高爐臨時停爐,并保證鞍山市余熱供暖不受影響的情況下,鞍山鋼鐵在能源提效方面取得這樣的成績,主要得益于該公司積極應(yīng)對當(dāng)前鋼鐵行業(yè)嚴(yán)峻形勢,在“五型企業(yè)”建設(shè)中積極引導(dǎo)全體職工發(fā)揚斗爭精神,轉(zhuǎn)變思想觀念,踐行“算賬文化”,通過全系統(tǒng)“找煤氣”專項行動,創(chuàng)新工作方式,破除路徑依賴,下活了提升系統(tǒng)能效這招“先手棋”。
據(jù)介紹,2023年冬季生產(chǎn)受高爐及焦?fàn)t煤氣發(fā)生量不足、工業(yè)爐窯煤氣單耗指標(biāo)高、熱軋等用戶用量集中、冬季供熱占用煤氣資源等綜合因素影響,該公司12月份2臺CCPP發(fā)電平均負(fù)荷率僅為49%,外購能源成本大幅升高。為扭轉(zhuǎn)被動局面,鞍山鋼鐵在全公司范圍內(nèi)開展了全系統(tǒng)“找煤氣”專項行動,深挖能源潛力。
為應(yīng)對嚴(yán)峻的市場形勢,鞍山鋼鐵堅持以“效益為中心”,臨時關(guān)停7號高爐,并對4號焦?fàn)t進(jìn)行檢修,導(dǎo)致燃?xì)赓Y源總量下降8%左右。“火力全開”尚無法滿足生產(chǎn)對煤氣的需求,一座高爐、一座焦?fàn)t同時停下來,燃料不足勢必會對發(fā)電機(jī)組穩(wěn)定運行造成威脅,加之冬季供暖也需要大量煤氣消耗,這無疑給冬季生產(chǎn)帶來巨大挑戰(zhàn)。
“挑戰(zhàn)就是機(jī)遇,辦法總比困難多。”該公司制造管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,面對諸多不利因素,鞍山鋼鐵不等不靠,背水一戰(zhàn),一方面在“找煤氣”專項行動中,通過“蒸汽—煤氣—發(fā)電”系統(tǒng)耦合聯(lián)動,圍繞“調(diào)結(jié)構(gòu)、控參數(shù)、降消耗、增回收、壓管損”5個方面開展工作,想方設(shè)法降低煤氣消耗,提高利用效率,堅持“把好鋼用在刀刃上”;另一方面積極引導(dǎo)職工踐行“算賬文化”,發(fā)揚斗爭精神,破除路徑依賴,從每個生產(chǎn)工藝及能源使用的細(xì)節(jié)入手,做到“既抱西瓜又撿芝麻”,在逆境中實現(xiàn)逆轉(zhuǎn)。
該公司制造管理部會同相關(guān)部門和單位采取了一系列卓有成效的措施:對能源持續(xù)優(yōu)化,通過對1700熱軋產(chǎn)線實施單臺加熱爐運行,提高熱裝熱送效率,滿足生產(chǎn)需求,減少煤氣消耗;對解凍庫實施統(tǒng)一管理,優(yōu)先使用余熱解凍,有效降低解凍庫煤氣消耗;深挖余熱潛能,利用余熱回收提效替代煤氣使用,填補(bǔ)煤氣資源空缺;采用余熱替代煤氣鍋爐,壓減鍋爐蒸汽負(fù)荷180噸/小時;在計劃排產(chǎn)、鐵水保障、品種匹配方面優(yōu)化生產(chǎn)節(jié)奏;燒結(jié)余熱回收、煉鐵熱風(fēng)爐自動燒爐,充分釋放煤氣資源;全員壓縮蒸汽采暖,采用集中站所方式并停運非必要辦公取暖,壓減取暖面積。
通過該公司上下共同努力,煤氣資源得到有效釋放,噸鋼外購能源成本大幅降低,噸鋼耗新水指標(biāo)持續(xù)達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平;能源轉(zhuǎn)換效率提升明顯,高壓干熄焦發(fā)電、TRT(高爐煤氣余壓透平發(fā)電裝置)穩(wěn)定達(dá)行業(yè)標(biāo)桿,制氧、制氫、制水系統(tǒng)效率均超設(shè)計值水平。
下一步,鞍山鋼鐵還將深入開展余熱余能回收、能源系統(tǒng)提效工作,補(bǔ)齊北方鋼廠冬季能源消耗的巨大短板,為鞍山鋼鐵高質(zhì)量發(fā)展提供強(qiáng)有力的支撐。
《中國冶金報》(2025年04月10日 08版八版)