本報訊 近日,河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司焦化廠圓滿完成了焦爐煙氣脫硝系統聲波吹掃裝置的自主升級改造,進一步提升了吹掃效率,降低了催化劑換新成本。
該廠焦爐煙氣脫硝系統采用選擇性催化還原技術,配備8個脫硝催化反應倉室,每個倉室共3層蜂窩式催化劑。借助48組非接觸式聲波吹灰裝置,將壓縮空氣攜帶的能量轉化為高聲強聲波,對8個倉室的24層蜂窩式催化劑進行單側循環往復噴吹清掃,以防止灰塵堆積。由于單側吹灰的覆蓋范圍和氣流噴射壓力有限,日積月累便會導致催化劑蜂窩結構大面積堵塞,對其造成不可逆的影響,影響脫硝效率,每兩年便需輪流更換一層催化劑,換新成本約為120萬元。因此,提高催化效率、延長其使用壽命、降低生產成本,成為該廠煉焦車間面臨的課題。
4月份,該廠煉焦車間聯合電儀車間、生產工藝綜合科成立攻關小組,深入現場調研,并結合設備廠家制訂的雙側吹灰方案,對其中一個倉進行改造試驗,改善效果明顯。在此基礎上,攻關小組又對系統邏輯及噴吹間隔時間進行了優化,圓滿完成8個脫硝反應倉的升級改造。經過近1個月跟蹤觀察,連續清潔催化劑功能得到保證,催化活性明顯改善,提升了脫硝效果,催化劑預期使用壽命有望延長2.5個月。(王立志 趙宇秋)
《中國冶金報》(2025年05月15日 08版八版)