本報通訊員 王楊 馬薇
今年初以來,為進(jìn)一步傳播節(jié)能理念,響應(yīng)國家“節(jié)能增效,煥‘新’引領(lǐng)”的號召,河鋼集團(tuán)張宣科技組建節(jié)能降耗專項攻關(guān)團(tuán)隊,聚焦天然氣、電力等關(guān)鍵環(huán)節(jié),以能源優(yōu)化和技改創(chuàng)新推動降本增效。5月份,該公司噸材外購能源成本較攻關(guān)目標(biāo)降低26.85元。
優(yōu)化直供管道 啃下“硬骨頭”
“天然氣用量為89.28萬立方米,降低燃?xì)獬杀?8.03萬元,噸材壓減外購天然氣成本3.3元。”6月17日,在該公司能源成本分析會上,該攻關(guān)團(tuán)隊交出了天然氣直供管道投運(yùn)一周后的成績單。
外購天然氣成本是能源成本的核心指標(biāo)。該公司攻關(guān)團(tuán)隊第一時間深入一線,全面梳理現(xiàn)有能源供應(yīng)體系,經(jīng)過反復(fù)研討和分析,決定將突破口放在建設(shè)天然氣直供管道上。面對鋪設(shè)19公里超長管線、雙氣源協(xié)同聯(lián)調(diào)等復(fù)雜系統(tǒng)工作,該公司黨員骨干兵分兩路承擔(dān)急難任務(wù)。該公司動力廠副廠長李佳彪帶隊多次前往陜京四線張家口壓氣站現(xiàn)場勘察,反復(fù)比對地形、管徑等參數(shù),優(yōu)化19公里管線設(shè)計方案;業(yè)務(wù)主管薛劍連續(xù)兩周駐點(diǎn)對接氣源單位,克服跨單位溝通難題,打通從易森分支下載氣源的綠色通道。
在此期間,該公司調(diào)壓站的動態(tài)響應(yīng)能力成為天然氣直供管道建設(shè)成敗的核心環(huán)節(jié)。為啃下這塊“硬骨頭”,該攻關(guān)團(tuán)隊以“螞蟻啃骨頭”的韌勁,對壓力調(diào)節(jié)系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)百次精細(xì)調(diào)試。針對夜間用氣低谷期壓力波動的難題,該團(tuán)隊突破傳統(tǒng)技術(shù)桎梏,創(chuàng)新引入“智能壓力補(bǔ)償算法”,搭建實(shí)時監(jiān)測網(wǎng)絡(luò),讓系統(tǒng)根據(jù)用氣負(fù)荷變化以毫秒級自動調(diào)整參數(shù),最終將供氣穩(wěn)定性提升至99.8%。
為實(shí)現(xiàn)燃?xì)庀到y(tǒng)降本降耗的更高目標(biāo),該攻關(guān)團(tuán)隊向全系統(tǒng)難題發(fā)起總攻:錨定關(guān)鍵環(huán)節(jié),根據(jù)張宣科技生產(chǎn)模式變化,在氫冶金檢修期主動靠前,精準(zhǔn)調(diào)度鍋爐發(fā)電機(jī)組,高效消耗366萬立方米焦?fàn)t煤氣,轉(zhuǎn)化為252.8萬千瓦時自發(fā)電,省下156.74萬元外購電成本;協(xié)調(diào)金屬材料產(chǎn)線用529.55萬立方米焦?fàn)t煤氣替代天然氣,實(shí)現(xiàn)439.34萬元的成本優(yōu)化;同時,將降本經(jīng)驗推廣至全系統(tǒng),帶動各環(huán)節(jié)協(xié)同聯(lián)動、精益管控,5月份噸材天然氣成本較攻關(guān)目標(biāo)降低12.22元。
智能改造設(shè)備 激活“效益源”
“33℃,風(fēng)機(jī)啟動!27℃,風(fēng)機(jī)停止!”6月13日,該攻關(guān)團(tuán)隊成員在中控室緊盯實(shí)時數(shù)據(jù)屏幕,隨著水溫變化,風(fēng)機(jī)精準(zhǔn)執(zhí)行著指令。根據(jù)數(shù)據(jù)對比分析,改造后風(fēng)機(jī)每天減少運(yùn)轉(zhuǎn)4小時~6小時,年可降低用電成本近100萬元。
近期,該公司攻關(guān)團(tuán)隊聚焦用電成本優(yōu)化,深度分析設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù),敏銳捕捉到一個關(guān)鍵問題:“由于人工巡檢記錄水溫存在滯后現(xiàn)象,導(dǎo)致涼水塔風(fēng)機(jī)多運(yùn)轉(zhuǎn)1小時,單臺設(shè)備日耗電就會增加47千瓦時?!币粓鰢@設(shè)備智能化改造的節(jié)電攻關(guān)隨即展開,該團(tuán)隊攻關(guān)人員在35℃高溫的涼水塔旁連續(xù)24小時蹲點(diǎn),詳細(xì)記錄不同時段的水溫變化情況、風(fēng)機(jī)啟停時間及用電數(shù)據(jù)。
“必須用技術(shù)手段彌補(bǔ)人工感知的短板?!惫こ處煂O建冬提出解決方案——為138臺涼水塔風(fēng)機(jī)加裝水溫與啟停自動連鎖裝置。大家反復(fù)研討方案,最終敲定給每臺風(fēng)機(jī)加裝智能開關(guān),根據(jù)氣溫變化設(shè)定31℃±4℃的精準(zhǔn)啟停閾值,增加雙重保險機(jī)制,在實(shí)現(xiàn)程序自動控制的基礎(chǔ)上,加裝硬件線路,一旦傳感器故障,直接觸發(fā)物理啟停,確保設(shè)備萬無一失。
改造過程中,孫建冬帶領(lǐng)團(tuán)隊對每臺設(shè)備進(jìn)行程序調(diào)試,連續(xù)兩周每天工作12小時。面對不同型號風(fēng)機(jī)參數(shù)的差異,他們反復(fù)校驗控制邏輯。經(jīng)過半個月的緊張施工,138套智能控制系統(tǒng)全部安裝調(diào)試完畢。
涼水塔風(fēng)機(jī)改造成功,顯著降低了用電成本,更成為全系統(tǒng)節(jié)能增效的“突破口”。該攻關(guān)團(tuán)隊以此為契機(jī),將單點(diǎn)突破的經(jīng)驗轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)提升的動能,通過組建跨部門攻關(guān)小組,針對峰谷電價差異,推行“避峰就谷”生產(chǎn)策略;同步深入各產(chǎn)線挖掘節(jié)能潛力,從優(yōu)化氫冶金工藝參數(shù)、改造除塵風(fēng)機(jī)調(diào)速系統(tǒng),到推廣自動燃燒技術(shù),全方位推進(jìn)能源精益管理。僅5月份,該公司噸材外購電成本較攻關(guān)目標(biāo)降低10.55元。
《中國冶金報》(2025年07月17日 08版八版)