近日,歷經(jīng)三個階段的摻燒試驗,酒鋼宏晟電熱公司熱電4號機組鍋爐新煤種——馬郎煤的周期性摻燒比例達到50%。截至目前,熱電4號機組鍋爐已完成馬郎煤摻燒試驗,馬郎煤在320MW等級發(fā)電機組鍋爐初步實現(xiàn)了安全燃用,解了燃“煤”之急。
宏晟電熱公司熱電區(qū)域鍋爐設計煤種為哈密煤,具有良好的制粉和燃燒特性,但哈密煤采購成本高,煤源較為緊張。為了走出困境,該公司降低發(fā)電機組鍋爐“伙食”標準,逐步提高有害元素偏高但成本相對較低、煤源相對充足的煤種摻燒比例,積極探索非設計煤種、高性價比煤種的安全經(jīng)濟摻燒路子。
“作為一種新開發(fā)、相對廉價的煤炭資源,馬郎煤煤質(zhì)參數(shù)、燃燒特性與酒鋼傳統(tǒng)用煤存在差異,給摻燒工作帶來重重挑戰(zhàn)。”宏晟電熱公司熱電生產(chǎn)二作業(yè)區(qū)生產(chǎn)運行主任工程師趙小兵說,從煤質(zhì)分析報告可以看出,馬郎煤的水分含量相對較高、熱值偏低且不穩(wěn)定、灰熔點低,摻燒后,主要影響鍋爐制粉系統(tǒng)運行出力和機組帶負荷能力,易結(jié)焦特性和灰量增大還會威脅機組長周期高負荷安全穩(wěn)定運行。因此,該煤種的摻燒比例必須經(jīng)過摻燒試驗確認。
從實驗室模擬燃燒試驗起步,宏晟電熱公司集結(jié)科研、生產(chǎn)等多部門精銳力量,成立專項攻關(guān)小組,精準分析馬郎煤的水分、揮發(fā)分、灰熔點、硫含量等關(guān)鍵指標,反復調(diào)試鍋爐燃燒系統(tǒng)的風煤配比、溫度控制、給料速率等運行參數(shù),做到逐一“對癥下藥”。
為將馬郎煤對鍋爐造成的不良影響降到最低,技術(shù)人員深入研究馬郎煤的煤質(zhì)特性,同時結(jié)合現(xiàn)有鍋爐設備運行參數(shù),分三個階段開展現(xiàn)場試驗和調(diào)試工作。
在摻燒過程中,技術(shù)人員對燃燒系統(tǒng)的風量、風壓、給煤量等關(guān)鍵參數(shù)進行精細調(diào)整,確保馬郎煤能夠在爐內(nèi)充分、穩(wěn)定燃燒。同時,為應對可能出現(xiàn)的結(jié)焦、腐蝕等問題,團隊還優(yōu)化鍋爐各受熱面?zhèn)€性化吹灰方案,加強對燃燒過程中各項指標的實時監(jiān)測,以便及時發(fā)現(xiàn)并解決潛在風險,確保摻燒過程安全可控。
摻燒期間,鍋爐值班人員按照“精準上煤”要求,嚴格控制上料比例;加強對制粉系統(tǒng)的檢查和監(jiān)視,認真執(zhí)行防止制粉系統(tǒng)著火爆炸等措施;定期檢查鍋爐重點參數(shù)、鍋爐結(jié)渣及大渣情況和屏區(qū)、水冷壁、冷灰斗結(jié)焦等情況,并按照要求做好記錄;實時監(jiān)控鍋爐運行工況,重點分析空預器差壓、減溫水量和爐膛各部煙氣溫度以及鍋爐管壁溫度、鍋爐燃煤量等的變化情況;認真執(zhí)行鍋爐吹灰工作,防止吹灰器未退出、汽閥未關(guān)閉,水冷壁及過再熱器大面積掛焦等事故發(fā)生。
“17%、33%、50%……經(jīng)過兩個多月的調(diào)試運行,截至目前,馬郎煤的實際摻燒比例約33.3%、低負荷脫焦期間最高摻燒比例達到50%。”趙小兵說,成本方面,馬郎煤相對低廉的采購價格使得燃料成本有效降低,為企業(yè)在激烈市場競爭中贏得了寶貴的成本優(yōu)勢。能源供應穩(wěn)定性方面,拓寬了煤源渠道,減少了對單一煤種的依賴,降低了因某一煤種供應中斷、價格波動等因素帶來的生產(chǎn)風險,保障了能源供應的穩(wěn)定性。
據(jù)介紹,酒鋼將以此次突破為契機,繼續(xù)探索更多元化的能源綜合利用模式,努力在煤炭清潔燃燒等前沿領(lǐng)域開拓進取,向著構(gòu)建清潔低碳、安全高效能源體系的目標大步邁進。(李淑芳)