2024年,方大萍安鋼鐵共收到員工小改小革申報項目2185項,經(jīng)財務測算,小改小革創(chuàng)效395.666萬元。
2024年,方大萍安鋼鐵共評出小改小革項目一等獎1個,二等獎3個,三等獎8個,鼓勵獎135個。這些小改小革項目貼近生產(chǎn)實際,貼近崗位安全、環(huán)保及自動化提升等需求,通過員工的智慧、思考,實施后取得事半功倍的效果,成為創(chuàng)效的“金鑰匙”,為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營注入勃勃生機和活力。
安源軋鋼廠“高線風冷線風機轉(zhuǎn)速工藝優(yōu)化降低風機電耗”是獲得方大萍安鋼鐵小改小革一等獎的項目。改造前,該廠高線風冷線1-5號風機改為變頻軸流風機,風機開啟頻率較大,各規(guī)格冷卻速率較大,屈服強度偏大,屈強比偏高。由于風冷線風機頻率設(shè)定過大,導致冷卻速率偏大,使成品頭部或尾部1-2圈出現(xiàn)無明顯屈服平臺的性能缺陷。改造過程中,根據(jù)風機轉(zhuǎn)速與風量成正比原理,將軸流風機頻率設(shè)定轉(zhuǎn)換為風機轉(zhuǎn)速設(shè)定,增加風機轉(zhuǎn)速及頻率設(shè)定程序。同時取消4號風機投用。改造后,經(jīng)試驗跟蹤,力學性能達到內(nèi)控要求,大大降低了電耗,月度創(chuàng)效103336.93元。
“盤螺加鈮降錳降低合金成本”是方大萍安鋼鐵技術(shù)中心組織開展的小改小革項目。此前,盤螺一直未進行微合金化處理,且錳含量設(shè)計較低,成分在國內(nèi)同類型軋線上屬于較好水平。2024年7月,隨著錳硅合金價格的持續(xù)上漲,技術(shù)中心借鑒直螺提鈮降錳的成功經(jīng)驗,將提鈮降錳思路應用到盤螺的成分設(shè)計上,通過在盤螺中加入適量的鈮,進一步降低錳含量,達到綜合降本的目的。技術(shù)中心調(diào)整成分后在兩個軋鋼廠實施,盤螺性能均能達到內(nèi)控標準要求。盤螺實施加鈮降錳期間,實現(xiàn)創(chuàng)效16萬余元。該項目獲得方大萍安鋼鐵小改小革二等獎。
湘東煉鐵廠組織開展的“1號爐助燃風機升級改造”項目,效果明顯,創(chuàng)效金額較大,并可長期創(chuàng)效。項目實施前,高爐正常生產(chǎn)時的熱風需求量達到了1450m3/min,而助燃風機風量未進行相應提高。高爐生產(chǎn)時帶走了熱風爐內(nèi)大量熱量,在熱風爐燒爐時,助燃風機風量嚴重不足,不能匹配正常的生產(chǎn)所需,始末風溫相差大,換爐后高爐熱風壓力上升,影響高爐透氣性,不便于高爐生產(chǎn)操作。改造過程中,該廠利用助燃風機“一用一備”的運行模式,將原電機、風機、鋼結(jié)構(gòu)底座拆除,在線將備用助燃風機進行整體更換,不影響高爐生產(chǎn)。項目實施后,通過改造升級加大助燃風機風量,有效降低熱風溫度始末風溫差,降低高爐操作難度,有效匹配當前高爐生產(chǎn)熱風所需,穩(wěn)定高爐生產(chǎn),月度創(chuàng)效59162元,項目獲方大萍安鋼鐵小改小革二等獎。
生產(chǎn)現(xiàn)場的問題就是創(chuàng)新的起點,也是創(chuàng)新的動力之源。方大萍安鋼鐵建立正向激勵機制,針對工作中出現(xiàn)的難點問題,發(fā)動員工開展小改小革,無論是優(yōu)化工藝流程、減輕勞動強度,還是降本增效、提高工作效率、保障安全,對勇于大膽創(chuàng)新、有奇思妙想的員工進行獎勵,鼓勵大家立足崗位,將發(fā)明創(chuàng)造、合理化建議等技術(shù)創(chuàng)新活動轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實生產(chǎn)力和經(jīng)濟效益,讓員工在為企業(yè)創(chuàng)效的同時實現(xiàn)人個增收,做到雙贏。2024年,方大萍安鋼鐵員工獲得小改小革獎勵18.8萬元。(彭云桃)