項目攻堅紀實:
3月13日 2號爐率先投用
4月2日 1號爐成功投用
4月28日 3號爐完美收官
4月28日15時46分,隨著熱卷產線3號加熱爐煙氣循環風機試車成功,標志著《熱卷加熱爐煙氣再循環及附屬設備改造超低排項目》全面投用。本項目較原計劃提前兩天完成,改造后氮氧化物排放小時均值由250mg/Nm3降低至100mg/Nm3,遠低于氮氧化物排放小于200mg/Nm3 的超低排放標準要求,為熱卷產線生產增添了“綠色引擎”。
改造、檢修雙線突破
面對超低排改造和三座加熱爐系列爐修的雙重挑戰,軋鋼廠迎難而上,創新構建"三重質量"管控體系——通過施工自檢筑基、監理專檢護航、專業驗收把關,取得了單體試車與聯動試車均一次性通過的斐然成績,為設備長周期穩定運行提供堅實保障。
技術團隊三維攻堅
為保障項目順利推進,軋鋼廠技術團隊主動出擊,多次組織設計、施工人員深入現場踏勘,圍繞循環風機定位、吊裝方案、管網布局等技術難點展開攻堅。通過反復研討論證,逐一突破關鍵節點,為后續施工的順利開展奠定堅實基礎。
技術團隊嚴格遵循計劃節點要求,構建分級計劃管控體系:總包單位依據項目推進節奏,制定精確的設備到貨時間節點表;施工單位則細化編制二級網絡計劃,同步實施進度管理——通過"天天讀"對各施工節點實行 “日清日結” 檢查,確保每個環節都能按時保質完成。
技術先鋒一線破題
施工過程中面對施工空間局促的硬性條件,項目負責人張修寧立即組織技術小組展開吊裝方案討論,仔細研究風機上方混凝土結構圖紙,反復驗算其承載力,最終創新性地提出混凝土樓板打孔作為錨點的吊裝方案,形成十多頁標準化作業指南,相比原方案至少節約8小時的施工時間,為項目搶出關鍵進度。
在設備驗收環節,張修寧始終緊盯百分表數據,當發現同軸度偏差超過 0.05mm 時,他果斷叫停驗收經過半小時現場論證,依據實際情況和技術規范制定整改措施,督促施工單位返工確保安裝質量。
氮氧化物排放濃度穩定在100mg/Nm3,較改造前排放量降幅達60%,熱卷加熱爐煙氣循環及附屬設備超低排改造取得圓滿成功。項目改造達到預期效果,是全體項目人員日夜奮戰、攻堅克難的成果,也是軋鋼人敢打硬仗、善打硬仗的證明。接下來,軋鋼廠全體員工將繼續發揚拼搏精神,在綠色生產與效率提升的道路上砥礪前行,全力以赴向著實現 “扭虧為盈、確保創 A” 目標奮力沖刺。(劉珊珊、張修寧)