寶武集團中南股份煉鐵廠7號高爐以“三個一”精神為指引,從細處挖潛增效。爐前班組通過創(chuàng)新改造霧化冷卻管路,成功實現能耗降低,年降本3.57萬元,同步消除重大安全隱患,為高爐穩(wěn)定生產筑牢堅實防線。
直面痛點 找準癥結破困局
7號高爐完成大修后,受作業(yè)場地空間限制,開口機與鐵口間距不足,鐵口噴濺的高溫鐵花頻繁損壞液壓炮油管。數據顯示,改造前油管月均更換量高達25條,嚴重制約生產效率。初期采用的高壓水與壓縮空氣混合霧化冷卻方案,因水壓與氣壓難以精準平衡,導致水倒灌壓縮空氣管道,進而引發(fā)風口成像、風動送樣等關鍵設備頻繁故障,冷卻效果未達預期。
為解決這一問題,爐前班組首次嘗試優(yōu)化操作流程,將高壓水管與壓縮空氣管分離噴射,通過調節(jié)水氣比例實現自然霧化冷卻,使油管更換量大幅減少。然而,高頻次的水霧冷卻導致壓縮空氣與新水消耗量增加。
創(chuàng)新突圍 技術革新顯成效
面對困局,爐前團隊轉變思路,提出以物理防護替代動態(tài)冷卻的創(chuàng)新方案。利用廢舊鋼板制作弧形保護罩,將爐前設備的油管進行全方位隔離防護,有效抵御鐵口開口、來風及噴濺鐵花對油管的損壞。
在2號鐵口油管加裝防護外罩后,油管燒損率驟降55%。隨著防護效果顯現,鐵口區(qū)域逐步停用冷卻系統,將0.6MPa壓縮空氣壓力調低,并將水壓閥開度調整至20%,最終實現“零打水”作業(yè),大幅降低了壓縮空氣和新水的消耗。此后,這一改造經驗迅速推廣至1號和3號鐵口,實現全區(qū)域覆蓋。
改造完成后,經濟效益顯著,壓縮空氣系統停用,每小時減少24m3消耗,年節(jié)約成本2.48萬元;水系統開度優(yōu)化后,每小時節(jié)水0.5m3,年節(jié)省水費1.08萬元,合計年降本3.57萬元。此外,改造還徹底消除了大溝積水、爐底滲水等安全隱患,并節(jié)省了專人值守打水的人力投入,顯著提升了崗位作業(yè)效能。
此次霧化冷卻管路改造不僅是降本增效的成功實踐,更是煉鐵人攻堅克難、創(chuàng)新突破的精神風貌。7號高爐爐前班組用實際行動證明,越是在市場低迷的嚴峻形勢下,越要依靠創(chuàng)新驅動提升效益,強化管理保障生產安全,為企業(yè)高質量發(fā)展注入新動能。(黃冬芬 陳勝)




























