近期,方大萍安鋼鐵修建部電機(jī)修理合格率達(dá)到99.7%,這一成績的取得,源于電修班對(duì)每一臺(tái)待修電機(jī)的“精雕細(xì)琢”,從線圈繞制的毫厘之差到軸承裝配的力度把控,用極致認(rèn)真筑牢設(shè)備修復(fù)的質(zhì)量防線。
在電機(jī)修理過程中,定子線圈的嵌裝質(zhì)量直接影響電機(jī)運(yùn)行效率和壽命。線圈嵌入槽內(nèi)時(shí),若與鐵芯間隙過大,會(huì)增加渦流損耗;若過緊擠壓,又可能損傷絕緣層。“線圈端部的直線段長度如果能精準(zhǔn)控制在±5毫米內(nèi),電機(jī)運(yùn)行溫度可降低3℃,使用壽命至少延長1年。”電修班班長熊德圣說,“別小看這半厘米,對(duì)電機(jī)性能來說就是‘質(zhì)的飛躍’。”
為實(shí)現(xiàn)這“半厘米的精準(zhǔn)”,電修班專門開展了線圈嵌裝工藝優(yōu)化攻關(guān)。班長帶著卷尺蹲守在繞線工位,計(jì)算調(diào)整模具尺寸,記錄不同規(guī)格電機(jī)的槽型參數(shù),由單繞方式轉(zhuǎn)為連繞方式,節(jié)約嵌裝接線時(shí)間,減少電機(jī)節(jié)點(diǎn)故障率。班組成員反復(fù)練習(xí)嵌裝手法,總結(jié)出“輕推力壓”的操作口訣——先用劃線板輕推線圈入槽,再力壓至鐵芯線槽中,后用槽楔壓住銅線,確保貼合。經(jīng)過反復(fù)磨合,連繞線圈嵌裝合格率從89%提升至98.6%。
除了線圈嵌裝,軸承裝配的“力道控制”也是質(zhì)量關(guān)鍵。傳統(tǒng)敲擊法容易導(dǎo)致軸承內(nèi)圈變形,電修班引入軸承加熱機(jī)后,針對(duì)不同型號(hào)軸承設(shè)定了不同的加熱時(shí)間:例如直徑50毫米以下的軸承,時(shí)間控制在3分鐘內(nèi),溫度控制在120℃。“時(shí)間太短,軸承則可能裝配不進(jìn),時(shí)間太長或溫度過高,則會(huì)降低軸承強(qiáng)度,長期運(yùn)行會(huì)加劇磨損,縮短軸承使用壽命。”熊德圣解釋道。
在提升修理合格率的同時(shí),電修班還圍繞降本增效持續(xù)發(fā)力。在嵌線工藝、接線方法、整形技能方面提出改進(jìn)建議和小改小革。單臺(tái)電機(jī)修理成本降低12%;優(yōu)化修理流程,將平均周轉(zhuǎn)時(shí)間從5天壓縮至3天,保障了生產(chǎn)設(shè)備的快速復(fù)用。
如今,走進(jìn)電修班,從線圈繞制的參數(shù)到軸承裝配的作業(yè),隨處可見精細(xì)化管理的痕跡。這些看似微小的改進(jìn),正匯聚成電機(jī)修理質(zhì)量提升的動(dòng)力,為企業(yè)設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行和降本增效提供著有力支撐。(鄭學(xué)莉)