面對當前嚴峻的市場形勢,寶武集團中南股份煉鐵廠以精益管理為抓手,將“降本增效”理念深植生產全流程,通過細化管理水、電、風、氣,全面激活內部潛力,在穩生產、提質量、控成本的實踐中探索出可持續發展路徑。
脫硫脫硝精益運營
隨著脫硫脫硝業務回歸,其系統穩定高效運行成為煉鐵廠節能環保和超低排達標的關鍵。因中高溫催化劑使用滿3年,效率下降導致混合煤氣用量增加、運行成本高、氮氧化物脫除率降低,環保超標風險上升。煉鐵廠組織技術人員開展研究,討論確定低溫催化劑改造、氨水蒸發系統改造、脫硝清灰系統改造、加熱爐系統將外置式加熱爐改為內置式,煙氣流場及GGH換熱器等配套優化調整等可行性。實施后,脫硝效率提升30%,混合煤氣用量降低40%,實現中高溫催化反應向中低溫催化工藝的突破。
三維發力,奏響節能降耗協奏曲
節水:擰緊“水龍頭”,盤活循環水
針對生產用水量大、環節多的特點,煉鐵廠聚焦水資源循環利用,實施跑冒滴漏整治、廢水減量攻關、串級使用等措施:燒結場地水收集用于混合機加水、7號高爐場地水收集沖渣、8號高爐轉鼓沖洗改中水、焦化蒸汽冷凝水和除鹽水排污收集回用。通過“節水組合拳”,月均用水量減少1.1萬噸(剔除高爐和燒結2月3月年修),工業用水重復利用率達98%,年節約水費24余萬元。
節電:機組競賽,激活降本潛力
以機組為單位成立競賽領導小組,將“6、7、8號高爐,5號燒結機、6號燒結機,1-2號、4-5號、6-7號焦爐”列為重點管控對象,明確降電耗目標。各車間結合實際制定方案,優化爐前除塵風機變頻參數、皮帶運行模式等。競賽開展以來,6號高爐電耗較目標值降低3.05,創效25.49萬元;原料電耗較目標值降低0.37,降本21.97萬元;6號燒結機較目標值降低0.78,降本22.54萬元。
節氣:精打細算,讓能源“物盡其用”
氮氣管理方面,修改熱風爐吹掃程序,調整開燒時間,年節氮降本41.48萬元;將爐頂氣密箱氮氣調節閥改為電動閥,開度由固定60%降至平均42%,7號高爐日氮氣用量減少12107m3,年節氮降本83.68萬元。煤氣管理上,焦化區域1-2號焦爐增裝DN35mm煤氣孔板,長明燈閥門開度由100%關小至40%,日節約煤氣1008m3,年降本約60萬元。
精益之路,行者無疆。煉鐵廠將持續以精益管理為引擎,深耕生產細節,在技術創新、管理優化、團隊協作中聚合力,沖刺降本增效目標,為企業高質量發展注入動力。(鄧娟)