今年以來,方大萍安鋼鐵大力持續推進小改小革活動,激發全員創新活力,取得顯著成效。1月—8月,該公司共實施小改小革項目1458項,1076名員工參與,161個項目獲得公司級獎勵,已實施項目累計創效 754.2萬元。
“小改小革雖‘小’,但積少成多、聚沙成塔,產生的效益卻是實實在在的。”方大萍安鋼鐵技術中心負責人表示,今年以來,該公司采用 “點、線、面” 全面展開的管理模式,以“主抓重點項目、生產線全覆蓋、員工齊參與”的聯動機制,打破創新壁壘。小改小革項目涵蓋生產工藝優化、設備性能改進、安全環保提升、操作流程簡化等多個方面。161項該公司級獲獎項目中,設備類改造占57.41%,安全環保類占29.01%,工藝類占7.41%,軟件開發類占6.17%。
在創新實踐中,一項又一項來自一線的優秀項目,用“小改造”破解了“大難題”。
安源煉鐵廠的“焦炭大棚除塵灰送噴煤球磨機制粉”項目,曾是困擾生產的“老大難”。項目實施前,焦炭大棚除塵器收集的除塵灰只能送燒結車間使用,按30%折算配炭量,且造成亞鐵波動較大,影響生產穩定性。項目組反復取樣檢測、試驗論證,最終找到“變廢為寶”的方案——將除塵灰送噴煤球磨機混勻制粉,合理地利用除塵灰,充分發揮其熱量,每月創造經濟效益約23萬元。
動力廠的“安源生產區空壓機組優化節能改造”項目,是節能降本的典型。改造前,安源生產區1號、2號空壓站聯網運行,2號空壓站的兩臺空壓機常因流量波動卸載耗電,且90m2、180m2燒結機處于供氣末端,氣壓低、波動大,1號空壓站需經常增開機組保壓。項目組“對癥下藥”:將燒結機壓縮空氣管道改接新DN300管道,縮短氣源距離、減少損耗;調整布袋除塵器反吹周期,減少壓縮空氣用量。通過優化空壓機運行模式,每天節電14335kWh,每月可創造經濟效益約23萬元。
此外,安源煉鐵廠高爐熱風布袋除塵氮氣反吹節能改造、180平米燒結脫硫調整操作降低電耗、燒結點火器增加風量改造,以及湘東軋鋼廠湘東高棒精整雙位卸料機改移鋼機改造、安源軋鋼廠優化高線軋制節奏降低軋線空轉電耗、制氧廠水泵房運行模式優化等項目,均在節能降耗、提質增效方面取得明顯成效。
小改小革活動的深入開展,不僅帶來了經濟效益,更在企業內部形成了“人人參與創新”的良好氛圍。員工積極提出改進建議,勇于實踐探索,樂于分享成果。
“我們現在非常愿意在工作中發現問題。以前看到設備有問題,可能只會上報;現在會主動琢磨怎么改,既解決問題,還能為企業省成本,自己也有成就感。 ”一位參與多項改造的員工表示。這種自下而上的創新機制,正成為方大萍安鋼鐵推動管理升級、技術進步的寶貴財富。
方大萍安鋼鐵通過小改小革活動,不僅實現了可觀的經濟效益,更培育了濃厚的創新文化。下一步,該公司將繼續深化小改小革活動,進一步完善激勵機制,聚焦智能制造、綠色低碳、提質增效等領域,引導員工開展更有針對性的技術攻關。(李婀芬)




























