以智慧為帆 以實踐為槳
在崗位創(chuàng)新的浪潮中不斷探索
他們,嚴(yán)謹(jǐn)求實、追求卓越
他們,專注實踐、穩(wěn)扎穩(wěn)打
他們就是重慶鋼鐵公司的"創(chuàng)新之星"
讓我們一起聆聽他們的創(chuàng)新故事
汲取榜樣的力量

制造管理部 王少翠 化學(xué)檢測車間原輔料分析班班長
傳統(tǒng)鋼包化渣劑檢測依賴高氯酸消解,單樣需消耗28毫升高氯酸,溶解8個試樣耗時40分鐘,試劑成本高且流程繁瑣。王少翠創(chuàng)新提出X熒光熔片檢測法,通過配制混合標(biāo)樣、取消高氯消解環(huán)節(jié),實現(xiàn)熔片機(jī)制樣后直接光譜檢測。新方法單批檢測時間壓縮至30分鐘,消除人工計算誤差并提升數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性,年節(jié)約試劑成本2.06萬元,效率提升40%。

煉鋼廠 張 強(qiáng) 公輔車間機(jī)械設(shè)備點檢一般操維
煉鋼廠濁環(huán)水回水總管因壁厚不足1mm發(fā)生爆裂,常規(guī)帶壓堵漏無法實施,威脅鑄機(jī)正常澆注作業(yè)。張強(qiáng)創(chuàng)新提出“利用旋流池高低水位差間隙性堵漏”方案,在保障生產(chǎn)連續(xù)性的同時,最大限度爭取了堵漏焊補(bǔ)作業(yè)時間,避免事故擴(kuò)大。此外,他自主設(shè)計離心泵簡易拉馬拆卸工具,修復(fù)化學(xué)除油器及安全水塔離心泵6臺,年節(jié)約維修費(fèi)用1.28萬元。

能源環(huán)保部 周 平 發(fā)電車間電儀設(shè)備點檢主要點檢
稀釋風(fēng)機(jī)運(yùn)行系統(tǒng)原有過橋式設(shè)計引發(fā)強(qiáng)烈共振,震動超出正常范圍,達(dá)到9絲左右,導(dǎo)致過橋軸承頻繁損壞、葉輪動平衡問題頻發(fā),嚴(yán)重影響生產(chǎn)穩(wěn)定性。周平牽頭進(jìn)行攻關(guān),通過創(chuàng)新采用全新結(jié)構(gòu)方案改變原有的過橋式設(shè)計,通過反復(fù)測算優(yōu)化,成功降低系統(tǒng)共振,改進(jìn)后風(fēng)機(jī)試運(yùn)行階段震動值降至4.5絲以下,有效減少鍋爐降負(fù)荷導(dǎo)致的發(fā)電量損失,每年可節(jié)約成本超140萬元。




























