一直以來,首鋼長鋼工程公司充分激發(fā)職工創(chuàng)新潛能,積極推進智慧成果真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力,營造“人人獻計策、個個出點子”的創(chuàng)效氛圍,通過技術(shù)創(chuàng)新、合理化建議、小改小革等舉措,著力破解生產(chǎn)過程中的痛點、難點問題。
自制切前梁解決生產(chǎn)難題。首鋼長鋼煉鋼廠5號連鑄機切前梁長期處于高溫、潮濕的生產(chǎn)環(huán)境,極易發(fā)生腐蝕變形,導致切前輥標高尺寸整體低于標準尺寸,進而造成鋼坯不能順利進入液壓剪完成剪切作業(yè),影響正常的生產(chǎn)運行。為解決這一生產(chǎn)難題,首鋼長鋼工程公司煉鋼檢修作業(yè)區(qū)職工群策群力,決定自制切前梁進行更換。該作業(yè)區(qū)組織檢修人員利用廢舊的切前梁自制了切前梁,及時恢復了切前設(shè)備的功能,保證鋼坯可以順利進入剪機區(qū)域進行剪切作業(yè)。自制切前梁5根,節(jié)省備件費用10萬余元。
增加彈簧讓彈性減弱沖擊力。首鋼長鋼煉鋼廠原料作業(yè)區(qū)升降機過渡導軌長期承受鋼坯滑落產(chǎn)生的沖擊力,因沖擊力過大容易導致導軌發(fā)生變形或損壞。而且,因?qū)к墦p壞會無法完成熱送作業(yè),直接導致生產(chǎn)效率下降及備件成本增加。首鋼長鋼工程公司煉鋼檢修作業(yè)區(qū)根據(jù)生產(chǎn)實際組織廣大職工獻言獻策,經(jīng)過分析、論證,決定在過渡道軌區(qū)域均勻分布3個高強度彈簧,通過彈簧的彈性吸收鋼坯滑落時產(chǎn)生的沖擊力,減少了直接作用在導軌上的沖擊力,從而降低了導軌損壞的情況。改善前,平均每月更換1根導軌;改善后,目前未出現(xiàn)導軌損壞現(xiàn)象,預計年節(jié)省備件費用1萬余元。
自制進料器讓磨棒更換更簡單。首鋼長鋼煉鋼廠回收作業(yè)區(qū)棒磨機的進出口狹窄,磨棒長6米、直徑80毫米、重約500公斤,棒磨機更換磨棒時只能使用吊葫蘆送入滾筒,增加了檢修人員操作的難度和復雜性,且存在一定的安全隱患。首鋼長鋼工程公司煉鋼檢修作業(yè)區(qū)針對這一情況,組織技術(shù)人員進行技術(shù)攻關(guān)設(shè)計改造,設(shè)計制作了一種“進料器”,更換時使用吊葫蘆將磨棒放置在進料器上,磨棒即可通過進料器上的滾輪運送至滾筒內(nèi),既可以快速、準確地完成磨棒更換,有效減少了停機時間,又避免了檢修人員使用吊葫蘆更換磨棒時可能存在的安全隱患,提高了作業(yè)安全性。(侯秀麗)