在軋鋼廠中厚板軋制車間
認真踐行“軋鋼就是軋效益”的行動共識
以“算賬經(jīng)營”為行動綱領(lǐng)
以極致效率為追求目標(biāo)
實現(xiàn)生產(chǎn)提速與成本優(yōu)化的雙重突破
真正做到抓緊每一分鐘、軋好每一塊鋼
做好“加減法”
“軋制速度”直接影響產(chǎn)線效率效益,厚板產(chǎn)線精軋機對于整條產(chǎn)線的生產(chǎn)流程與產(chǎn)品質(zhì)量影響巨大,車間技術(shù)團隊“以精軋為主攻點,向高效率沖刺”,通過對精軋控制程序、工藝參數(shù)的梳理,“思路”逐漸浮出了水面,“如果前面的道次能多加點‘力度’,是不是就能少壓幾次?”技術(shù)團隊發(fā)現(xiàn)部分規(guī)格的產(chǎn)品可以在“軋制道次”上做“減法”,通過不斷反復(fù)實驗,將Q355B的板坯從“7道次”降低至“5道次”,軋制效率提升達12.85%,產(chǎn)線小時軋制能力提升0.65塊,效率同比提升了2.3%。
做好“毫米控”
加強厚度的控制就是在降低成本。然而,非定尺類鋼板的厚度余量控制一直是一個“難點”,0.01毫米的波動就是成本在“損失”,車間技術(shù)團隊以“每一塊鋼”的厚度控制、“每一日”的參數(shù)跟蹤為手段,通過優(yōu)化軋制計劃、強化厚度卡量等措施,形成了一個“數(shù)據(jù)采集-偏差校正-效果驗證"的閉環(huán)管理模式,今年1月,非定尺類鋼板厚度余量較2024年同期下降6.9%,2月下降7.5%,3月再下降2.7%,成材率提升了0.1%,效益就在這“毫厘”之間悄然“生長”,月均降本約60萬元。
算好“質(zhì)量賬”
鋼板質(zhì)量直接影響加工成本。面對“氧化鐵皮壓入缺陷”,技術(shù)團隊將其鎖定為年度質(zhì)量攻堅靶點,協(xié)同生產(chǎn)技術(shù)室、設(shè)備管理室成立攻關(guān)小隊“縱深推進,從工藝優(yōu)化和設(shè)備改造“雙維度”發(fā)力,通過優(yōu)化矯直設(shè)備的工藝參數(shù)、調(diào)整矯直機外冷水與壓縮空氣的控制邏輯等措施,1月-3月,成功降低氧化鐵皮壓入率約0.26%,一次合格率提升0.6%,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。(游興華 張鑫 鄒蘭欣)