隨著厚板產線制造能力逐漸提高,受限于場地因素,熱處理3#翻板、火切庫區以及物流周轉都無法滿足極致高效要求,制約了生產效率,如何破局?
寬厚板廠加強“精益生產”管理,以極致高效為帆,不斷優化生產流程,確保每一個環節都達到最佳狀態,實現生產效益最大化。
一次車間例會上,3#翻板負責人吳經為提出:“3#翻板都是厚規格鋼板,庫區堆放垛位有限,吊運、生產每次都只能一塊一塊地進行,隨著品種結構的變化,4跨場地與物流不能良好匹配,我們能否打破這種僵局,優化升級、挑戰自我呢?”
計劃組班長熊曾順表示:“現場的實際情況從設備、自動化等方面很難有改善。我們不如另辟蹊徑,從鋼板分流來緩解物流壓力?!彪S后,他將鋼板分流方法與大家詳說。一番討論后,大家都覺得此方法可行。
說做就做。各崗位人員積極行動,嚴格落實精益管理要求,狠抓計劃調配和工序協作,齊心協力疏堵點、提節奏、促生產。
計劃組范珊對安排轉運的鋼板信息進行整合,并平均分配至四個橫班,由橫班人員自主管理;完成分流的鋼板由半成品庫和成品庫人員協同合作,進行直發,減輕物流壓力,有力支撐合同兌現率的提升。
自實施以來,上半年厚板合同兌現率同比提升2%,其中2-5月份合同兌現率完成挑戰值。(范珊)