近日
由重慶鋼鐵公司自主改造的首臺鋼車成功投運
改造后的鋼車關鍵部件承載能力和運行穩定性得到了大幅提升
滿足了煉鋼過程中應對爐口積渣和噴濺渣處理需求
解決了鋼渣落地影響環境問題
面對重慶鋼鐵公司原鋼車因設計原因導致的運行效率低、維修成本高等問題,設備管理部首席工程師茍春生提出:“外委設計既費錢又難貼合生產實際,我建議將業務收回來我們自己干,省出來的都是真金白銀!”。說干就干,他主動承擔了鋼車改造的設計任務,通過研究原鋼車的技術參數,針對實際運行中的工況要求,查閱資料、現場論證,反復進行結構強度驗算,僅用兩周時間便完成全套改造方案設計工作。
設計方案敲定后,由設備管理部和煉鋼廠技術骨干組成的攻關團隊迅速成立,他們以“提升承載能力、優化布局、保障運行可靠性”為目標,將報廢鋼車為改造對象,開啟“與時間賽跑”攻堅模式。
技術統籌、工藝支持、精準施工......,在鋼車改造過程中,攻關團隊通過“天天讀”機制實時協調進度,反復優化實施舉措,先后攻克了承重結構強化、渣船動態適配等多項難題。
改造后的鋼車,鋼車承重能力提升50-60噸,設備壽命延長20%,同時也節約外委設計費15萬元,較新采購鋼車節省125萬元,為公司實現“扭虧為盈、環保創A”提供了支撐。
“此次改造,我們也是摸著石頭過河,改造后的鋼車主要實現了功能升級和成本優化兩大突破,邁出了鋼車自主改造的第一步。”
此次改造不僅解決了長期制約生產的設備瓶頸,更以零外委設計、低成本改造的創新實踐,探索出一條“自主創新+資源盤活”的降本新路徑。目前,項目團隊已系統總結技術方案,為后續鋼車批量改造提供了成熟范本。(詹麗慧 陳偉 文向東)