面對復雜嚴峻的鋼鐵市場,寶武集團中南股份軋材廠板材車間強化“算賬經營”,堅持問題導向,在煤氣消耗、合金降本上持續發力,精心落實降本舉措,讓降本增效的理念在生產一線落地生根、開花結果。
多措并舉,扎緊能源成本“管控網”
煤氣消耗是板材關鍵成本控制點,車間積極推進降低加熱爐煤氣消耗攻關,制定激勵措施,鼓勵員工積極參與其中,為卓越能效建言獻策。同時,廠部科室牽頭,組織現場技術、生產人員成立攻關小組,通過一系列實招硬招打出節能“組合拳”。推行標準化作業,確保爐膛始終保持微正壓狀態,從根源上減少冷風吸入造成的熱量流失,提升燃料燃燒效率;合理安排生產,減少2號爐投用時間,充分發揮單爐生產節能優勢,避免雙爐生產時因高位待軋生產的能量浪費,讓能源消耗更集中高效;推行軋機開軋溫度區間窄帶化,努力降低鋼坯出爐溫度,進一步降低煤氣消耗;加強加熱爐設備維護保養,定期對熱工閥門和儀表進行校準,為能源精細化管控提供硬件支撐;管理人員做到常態化下沉生產現場,通過“手把手教學”“理論與實操相結合”等方式開展加熱操作專項輔導,結合生產實際案例講解節能操作技巧,幫助操作工快速提升技能水平,讓標準化操作規范落到實處。4-6月實現能源降本220萬元。
深挖潛力,合金降本成效顯著
今年,自預矯直機及超快冷改造等項目投入使用后,技術團隊以此為契機,圍繞降本目標開展了一系列低合金板降合金工藝試驗,通過技術優化精準發力,在合金成本控制方面取得顯著成效。在試驗過程中,技術團隊充分發揮超快冷改造后的設備優勢,優化二級通訊程序,增加心跳電文和自動重連機制功能,提高二級通訊穩定性,從而改善合金減量板快冷板形,同時優化超快冷頭尾遮蔽功能,調整快冷集管出水時機,提高遮蔽精準度,從而改善鋼板頭尾均勻性;針對試驗中發現的問題,團隊及時優化工藝細節,改善鋼板冷卻過程中殘留水吹掃效果;結合不同水溫條件,規范低合金板冷卻規程及頭尾遮蔽參數,提高鋼板冷卻均勻性;優化合金減量板工藝溫度及試樣保溫時間,改善鋼板力學性能。經過持續試驗與優化,合金減量板實現大批量穩定生產,噸鋼降本14.6元/噸,初檢性能合格率提高7%,為企業帶來了可觀的降本效益。
未來,板材車間將繼續錨定年度生產目標,堅持“干”字當頭,把算賬經營貫穿到每一個生產環節,讓降本意識深入人心,用實際行動推動板材的經營績效全面提升。 (李麗瑩)