在降本增效攻堅戰中,寶武集團中南股份煉鋼廠以“一切成本皆可降”的破局精神,聚焦精煉工藝優化,通過技術創新與精細管理雙輪驅動,1月—8月累計降低精煉渣成本439萬元,在精煉渣工藝優化領域取得突破性進展。

??技術破局:精準施策破瓶頸?
精煉渣成本是煉鋼成本的主要部分之一。煉鋼廠技術團隊在LF精煉爐生產中發現,部分鋼種因爐渣偏稠導致需額外添加螢石調節流動性,不僅推高渣料消耗,更造成鋼包耐材侵蝕加劇、環保壓力攀升。對此,團隊以“先算后干、邊干邊算”為原則,開展系統性攻關。通過渣料配比優化、工藝參數優化等方式,單爐渣料成本下降15%。
系統降本:協同聯動提質效?
煉鋼廠構建“技術+管理+考核”全鏈條機制,精煉工序通過與轉爐工序、連鑄工序協同,優化鋼水到站條件,減少精煉渣初始用量,同時通過控制非工藝精煉比、開展渣料替代、降低渣料消耗、開展精煉渣回收、脫氧工藝試驗等方法,管理技術人員主動出擊,多到現場發現問題、改善問題,從細節著手,利用專業技術知識與豐富的現場經驗,不斷優化生產工藝,降低生產成本。并將渣料消耗納入“煉鋼好漢”“金牌爐長”考核體系,通過數據透明化倒逼操作標準化。
煉鋼廠通過降低精煉工藝精煉渣消耗攻關,從“細節摳效益”轉向“系統創價值”,實現了成本、質量、環保多重效益。(黃寶華)




























