以前稱斗粘料,我們得扛著風鎬進去清理,半天都搞不完。現在換了廢舊皮帶做的襯板,不僅不用頻繁清料,還省了不少備件錢!提及降本增效舉措,中南股份煉鐵廠8號高爐運轉班員工滿臉感慨。今年以來,8號高爐以“算賬經營”為導向,聚焦生產痛點精準發力,以“堵漏洞、利舊材、保安全”三記實“拳”打出降本增效新局面。

“勤查嚴管”堵漏洞,降耗從“小”處著手
設備“跑冒滴漏”是能源浪費主因,8號高爐從日常管理發力。一方面,要求當班職工每日至少3次定點巡檢,攜帶點檢記錄本排查風機、管道等關鍵部位,發現漏點即時報修;煤氣漏點嚴格執行“拉警戒線、掛警示牌、交接班記錄”三步處理。另一方面,中控室每小時核對能耗數據,監控煤氣、電力流量曲線,數據波動超±5%立即復核,曾通過流量異常發現加壓機焦氣閥門泄漏,避免每日近20立方米煤氣浪費。
“變廢為寶”利舊材,巧思中增效
槽下生礦稱斗粘料襯板易損曾是生產難題。原鋼板襯板粗糙有縫,雨季礦石受潮黏黏,致下料慢、易堵料;清理需2人用風鎬作業4小時,襯板每半月更換,單塊采購價1200元。8號高爐運轉班將閑置廢舊傳送帶制成“皮帶襯板”。改造后,稱斗粘料減少90%,襯板壽命從3個月延至10個月,年省備件費約5萬元,還降低人工清理成本。

“全鏈管控”保安全,筑牢增效根基
8號高爐以安全為降本增效前提,針對非常規作業構建閉環管理體系。手續方面,修訂工作票模板新增“風險預判欄”,有限空間作業票需三級簽字;證件核查方面,作業前核驗特種作業證,曾因焊工證過期叫停作業;現場監護方面,為監護人員配備袖章與布控球,實時上傳畫面,確保防護措施到位;日常督查方面,管技人員每日三時段現場“三問三查”,保障作業安全,為增效掃清障礙。(古利良)




























