在安全合規與成本控制的雙重目標下,寶武集團中南股份煉鋼廠公輔車間以“舊物升級+精準改造”的創新思路,對20臺遙控行車遙控器實施“微創式技改”:通過加裝54元/套的物理鑰匙開關,將單套改造成本從2.54萬元降至54元,累計節約直接成本50.69萬元。這一“小投入撬動大效益”的實踐,不僅實現安全生產標準全面達標,更成為企業降本增效的生動范本。

直面痛點:安全與成本雙重挑戰
行車設備作為生產關鍵環節,其安全運行直接關系人員作業安全與生產連續性。此前,該區域20臺在用遙控行車的遙控器采用“無鑰匙開關”設計,雖滿足日常操作便利,但“操作權限無法精準管控、存在擅自使用風險”的問題,與《起重機械安全技術規程》中“應通過鑰匙開關、訪問碼等措施防止無線遙控裝置擅自使用”的要求相沖突。
“安全標準是底線,必須剛性達標!”面對合規壓力,行車團隊最初考慮采購全新遙控裝置,然而單套新裝置采購成本高達2.54萬元,20臺合計還需投入50.8萬元——這與車間“嚴控備件成本”的管理目標不符。如何在“安全達標”與“成本可控”間找到平衡點,成為擺在行車創新攻關團隊面前的現實難題。
創新破局:以“技改”代替“換新”
“與其全盤換新,不如精準升級!”行車創新攻關團隊深入現場調研后發現,現有遙控器核心功能完好,僅需補充“鑰匙開關”這一安全控制元件即可滿足標準要求。經過反復論證與測試,團隊提出“舊遙控器加裝鑰匙開關”技改方案:在保留原有遙控器主體結構的基礎上,通過加裝一套物理鑰匙開關,實現“鑰匙管控操作權限”的安全功能,單個鑰匙開關采購成本僅需54元。
這一方案的巧妙之處在于“最小改動實現最大效益”:無需更換遙控器整體,僅通過局部加裝零件即可達標,既避免了設備資源浪費,又將改造成本壓縮至原方案的0.2%。方案敲定后,團隊說干就干,僅用2天時間就完成鑰匙開關選型、適配測試,1周內完成20臺行車的改造施工,實現“安全合規”與“快速落地”的雙重目標。

成效顯著:20臺累計節約50.69萬元
“小投入帶來大回報!”改造完成后的數據對比令人振奮:原方案成本:單套遙控裝置改造成本2.54萬元,20臺合計需投入50.8萬元;技改后成本:單臺加裝鑰匙開關成本54元,20臺合計僅需1080元;直接經濟效益:通過技改實現總成本節約50.8萬元-0.108萬元=50.69萬元,單臺行車改造成本直降2.53萬元,降幅達99.8%!
更重要的是,改造后的遙控器通過鑰匙開關實現了“專人專控、操作留痕”,經現場核驗,完全符合安全生產技術規范要求,為行車區域筑起“安全+成本”雙防線。
此次行車區域遙控裝置技改,是煉鋼廠公輔車間踐行“降本增效、向管理要效益”理念的生動實踐——不依賴“大手筆投入”,而是通過“小切口創新”,用54元的零件破解2.54萬元的成本難題,既守住了安全生產的“紅線”,又激活了成本控制的“潛力”。
未來,公輔車間將持續深化“精益技改”文化,鼓勵全員立足崗位找痛點、創新思路解難題,讓“小技改”成為推動企業降本增效、高質量發展的“大引擎”。 (榮樹妹)




























