本報訊 近期,首鋼集團通鋼公司煉鐵事業部3號高爐作業區在爐前用的開鐵口鉆桿上動起了腦筋,在想方設法降低成本的同時,一項改造成功獲得國家實用新型專利授權。
3號高爐爐前使用的開口機是高爐生產中不可缺少的設備之一。原來使用的鉆桿鉆頭,內螺紋是5圈的梯形深螺紋,在生產使用中存在一定弊病,每次開完鐵口時前端鉆頭都會受到高溫高熱烘烤而導致磨損,不能再次使用,需要重新更換。由于是梯形螺紋,很難將鉆頭拆卸下來,只能將鉆桿與鉆頭一起報廢。這樣不但造成浪費,還增加了崗位人員勞動量,延長了開鐵口時間,影響高爐高效生產。
為了解決這個問題,煉鐵事業部吉萬剛創新工作室在吉萬剛的帶領下,組建了攻關小組,對其進行改造。改造過程中,小組成員潛心研究,結合實際需要,重新測繪圖紙,將鉆桿前端梯形螺紋改成現在的波形螺紋,螺紋縮短2圈,重新測量修改長度后,滿足生產需求。
改造后,每次更換鉆桿較原來節省了一半的數量,每月可降低成本3萬余元。而且職工更換鉆頭不再使用管鉗和大錘,極大降低了職工勞動量,還縮短了開鐵口的時間,為提升爐內操作效率、保高爐穩定運行提供了助力。
(陳世宇 于隋月銘 林傳軍)