本報訊 近日,聯合特鋼動力廠制氧作業區通過一項看似微小的創新,破解了長期以來的“浪費”問題。過去,該廠氫氣發生器中使用后的變色硅膠因吸濕飽和被直接廢棄;如今,經過科學的再生處理,這些硅膠得以100%循環利用,實現了“廢棄物零產生”。
這一轉變源于該作業區化驗員的細心發現。在一次試驗中,他們將吸濕后的硅膠放入180℃的環境中烘烤,僅10分鐘,原本失去吸附能力的硅膠竟恢復活性,顏色由粉紅變回湛藍,吸附性能與初始時幾乎無異。很快,一套規范的再生操作標準應運而生:從硅膠的收集與分類,到烘烤溫度的精確控制與時間的嚴格把控,再到再生后性能的檢測,每一環節都有了明確的操作指引。曾經的“廢棄物”被送入烘箱,經過高溫“洗禮”后,搖身一變成為合格的“再戰勇士”,重新在氫氣發生器中發揮作用。
這看似簡單的烘烤,烤走的是水分,留下的則是真實可見的效益。該作業區每月節省的硅膠采購費用雖然不大,但積少成多,正在穩步為生產成本做“減法”。(蔡立軍 趙永新)




























