自今年1月起,寶武集團中南股份能源環保部動力車間氣體班始終保持轉爐煤氣“零拒收”的穩定態勢,較2024年同期減少10爐拒收量,煤氣回收效率實現顯著躍升。這一亮眼成果的背后,是班組全員凝心聚力的緊密協作,是多項精細化管理措施落地見效的有力印證。
確保設備穩定運行
車間整合后,柜區設備檢修模式轉為自力檢修。為守住“轉爐煤氣應收盡收”的底線,班組牽頭組建專項檢修團隊,深入拆解風機運行特性,結合實際工況系統制定檢修計劃,并動態優化完善。從備件的精準籌備、人員的科學分工,到檢修工藝的嚴格執行、全過程質量監督,再到設備調試的細致校驗與效果復盤,每一個環節都以高標準嚴格把控,不僅確保檢修質量零返工,更從根源上避免了因檢修不到位導致的多爐回收時柜位過高、供氣不足等拒收隱患,為轉爐煤氣穩定回收筑牢堅實根基。
以精細巡檢織密設備“防護網”,方能防患于未然。班組嚴格執行“每班精細化巡檢”制度,明確專人負責轉爐煤氣風機的測振、測溫工作,實時記錄設備運行數據,并通過分析數據趨勢精準研判設備健康狀態,實現異常情況“早發現、早預警、早處置”,為設備持續穩定運行提供了堅實保障。
強化協同規范操作
強化協同操作,是提升系統整體效能的關鍵。氣體班不斷優化各工序銜接流程,推動班內崗位間高效溝通,精準匹配生產節奏。通過提前與上工序聯動協調,在多爐煤氣集中回收前科學預調氣柜柜位,為煤氣高效回收創造最優條件。數據顯示,今年轉爐煤氣單次回收時間較去年明顯延長,其中一工序、二工序分別增加5秒和3秒,真正實現了煤氣資源的“應收盡收、顆粒歸倉”。
面對系統波動,主動作為才能保障平衡穩定。當混合煤氣用戶需求下降、系統壓力攀升時,班組不等不靠,主動提前與調度部門溝通申請,及時將三柜轉爐煤氣轉送至高爐管網,有效化解系統壓力風險,確保煤氣回收過程全程順暢無中斷。
從檢修質量的嚴格把控,到巡檢防控的精細落實,再到協同操作的高效聯動與系統波動的主動應對,氣體班以一系列扎實有效的舉措,成功達成轉爐煤氣“零拒收”目標。正是各工序間無縫銜接的配合與高效協同的運轉,讓轉爐煤氣回收管理邁入精細化新階段,為“零拒收”成果的長期穩固注入了持久動力。 (陳敏)