在重慶鋼鐵能源環保部動力車間的控制室里,屏幕上的參數每一點細微變化,都牽動著員工的心。調整空壓機、啟停設備……他們專注操作的背后,是一個清晰的信念:每一方壓縮空氣,都要物盡其用。正是這份對“精打細算”的執著,讓車間交出了一份亮眼的成績單:通過一系列系統優化,壓縮空氣電單耗持續下降,預計每年可為該公司節約電費近350萬元。

壓縮空氣,是生產運行的第二大動力能源,其消耗直接影響全局成本。一次與行業先進的深度對標,讓動力車間看到了差距——自家壓縮空氣的單耗,還有約5%的下降空間。“這個差距,必須追上。”區域工程師田剛和同事們感到了沉甸甸的責任。一場圍繞“優化管網、減少放散”的攻堅戰,悄然打響。
以往,各空壓站“各自為戰”。團隊決定打破界限,將所有站點視為一個整體進行“全面體檢”。他們篩選出高效機組作為主力,從源頭上降低了電耗。思路一開,優化空間也隨之拓展。
在軋鋼空壓站,空壓班班長代力看著運行中的設備,提出了新想法:“空壓機少了,配套的冷卻系統能不能也跟著‘瘦身’?”這個大膽的疑問,開啟了“二次節能”的探索。通過逐步關閉部分風扇和噴淋泵,并嚴密監測水溫,他們成功驗證了“減機運行”的可行性,在保障安全的前提下,讓能耗進一步降低。

然而,另一個矛盾現象浮出水面:一邊是部分站點壓縮空氣過剩,不得不放散;另一邊卻是有些站點供應緊張。“高壓管網有富余,低壓管網卻吃緊,能不能讓它們聯動起來?”機械設備主任師馬繼海提出了一個創新構想。一場熱烈的現場討論后,方案迅速落地。團隊首次將軋鋼區域的高壓管網與煉鋼區域的低壓管網連通。通過精準調控遠程閥門,富余的高壓空氣被巧妙“引流”至低壓區。這一招,不僅讓高低壓機組同時放散的難題成為歷史,還停運了一臺低壓機組,系統運行效率顯著提升。
從2024年啟動改善,到今年11月底,重慶鋼鐵壓縮空氣的電單耗已穩步下降約4.56%。每一個百分點的背后,是無數次參數的調整、方案的論證和現場的驗證。最終,這些努力匯聚成了每年近350萬元的電費節約。
“創新不設限,改善無止境。”田剛說,“效益就藏在細節里,只要我們愿意往下挖。”在動力車間,這已不僅是口號。從一方氣到一張網,從一個人到一個團隊,精益求精的追求,正持續為重慶鋼鐵的高質量發展注入強勁動力。(樊容容 田剛 武芳)




























