在重慶鋼鐵軋鋼廠熱卷產(chǎn)線,高級工程師陳啟發(fā)是個“另類”——他的“辦公室”常在現(xiàn)場。他扎根一線,與操作工并肩作戰(zhàn),將目光鎖定生產(chǎn)實(shí)際,以“崗位創(chuàng)新”為犁,深耕鋼鐵軋制的沃土,硬是從龐雜數(shù)據(jù)中“淘”出真金白銀,將降本增效鍛造成沉甸甸的效益。今天,讓我們走進(jìn)軋鋼廠,一起聽聽陳啟發(fā)的降本故事~~
優(yōu)化竄輥策略:為生產(chǎn)裝上“增效器”
提升軋制計(jì)劃公里數(shù)以降低換輥次數(shù)及輥耗創(chuàng)效127萬元
通過降低軋輥磨損程度
改善產(chǎn)品外形不合
隨著產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整,熱卷產(chǎn)線冷軋壓延產(chǎn)量比例攀升,但在軋制計(jì)劃后期帶鋼頻發(fā)的“復(fù)合浪”問題,如同無形枷鎖,嚴(yán)重制約了軋制計(jì)劃長度。客戶反饋更是雪上加霜:“部分冷軋基料存在凸棱缺陷,不解決就停訂!”壓力當(dāng)前,陳啟發(fā)挺身而出。
他帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)一頭扎進(jìn)生產(chǎn)數(shù)據(jù),對軋輥磨損量、全周期板形參數(shù)等進(jìn)行地毯式分析,揪出癥結(jié):原有竄輥采取固定步長和行程的方式,導(dǎo)致軋輥磨損量偏大,最大磨損量達(dá)到0.4mm。如何破局?陳啟發(fā)將目光投向數(shù)據(jù)深處。通過優(yōu)化輥形曲線,并依據(jù)不同軋制計(jì)劃量身定制竄輥策略,實(shí)現(xiàn)變步長、變行程的智能控制,這好比為軋輥穿上了一件量身定制的“防護(hù)衣”,有效減少了軋輥集中磨損和接觸應(yīng)力。
效果立竿見影:軋輥?zhàn)畲竽p量硬銳減25%,困擾生產(chǎn)的帶鋼橫向凸棱問題迎刃而解。軋制計(jì)劃公里數(shù)更是往前邁進(jìn)了一大步,足足提升10km。更可喜的是,換輥次數(shù)減少,輥耗顯著降低,年均降本高達(dá)127萬元!
精軋自動糾偏升級:為系統(tǒng)裝上“穩(wěn)定器”
降低廢次降創(chuàng)效43.67萬元
通過糾偏系統(tǒng)優(yōu)化
改善產(chǎn)品缺陷
為提升自動化水平,根治“帶鋼中心線跑偏”“軋爛甩尾”等頑疾。熱卷產(chǎn)線引進(jìn)了3個機(jī)架自動糾偏檢測系統(tǒng)。然而這套“新武器”初期卻“水土不服”:檢測偶發(fā)異常,操作干預(yù)頻繁,效率大打折扣。
為產(chǎn)線技術(shù)保障的中堅(jiān),陳啟發(fā)豈容它“任性”?他化身技術(shù)“偵探”,對檢測環(huán)境與異常曲線抽絲剝繭,最終鎖定“元兇”——水汽干擾。找到病灶,他精準(zhǔn)施治:一方面優(yōu)化數(shù)據(jù)過濾算法,剔除異常干擾;另一方面調(diào)整程序邏輯,實(shí)現(xiàn)對軋制工藝水的精準(zhǔn)控制,有效避免了關(guān)鍵位置的異常波動,檢測數(shù)據(jù)重歸穩(wěn)定。
針對人工干預(yù)痛點(diǎn),他深入研究帶鋼跑偏規(guī)律,針對不同鋼種規(guī)格和機(jī)架,制定精細(xì)化調(diào)整參數(shù),并新增自動輥縫調(diào)整機(jī)架功能。成果顯著:自動調(diào)平精度大幅躍升,人工干預(yù)率直降60%,系統(tǒng)最終實(shí)現(xiàn)了100%全自動穩(wěn)定運(yùn)行!由此,層間不齊、溢出邊、軋爛、切尾等缺陷得到明顯遏制,僅此一項(xiàng),每年減少廢次品返修帶來的成本就達(dá)43.67萬元。(崔偉)




























