鄂城鋼鐵鋼軋廠準備車間以平臺加料優化為切入點,深入推進“百千萬”工程。通過聚焦重點改善項目,破解生產難題、激活班組活力、筑牢增效基石,激發全員創新凝聚創效合力,成功杜絕廢鋼潑灑量,年節約成本300余萬,為踐行“三個一”理念提供鮮活實踐樣本。
聚焦重點項目
精準施策破解“痛點”
將平臺加料優化作為車間級“重點改善項目”后,車間重新組建項目改善專項小組,運用“5W2H分析法”全鏈條診斷,鎖定三大核心問題:鐵水罐與下料口對位有一定偏差,潑灑率超30%;現場照明不足,導致夜間作業誤判頻發;廢鋼桶口無防護裝置,易發生兩側潑灑。
改善小組摒棄“事后補救”模式,將問題量化、流程可視化,為改善找準突破口,從源頭遏制了資源浪費與安全風險。
激活班組活力
協同配合打“組合拳”
圍繞“提振班組戰斗活力”,車間打出組合拳,立體化構建“雙確認”定位機制。鐵路連接工用手持終端發送定位信號,平臺操作工調視頻二次核對,確保誤差不斷縮小;升級照明系統,淘汰高耗能鈉燈,安裝智能LED系統,實現亮度調節與故障報警,加料口增設防眩光燈帶消除盲區;班組自主設計桶口防濺擋板,針對性解決兩側灑料問題。系列舉措使單罐加料時間縮至8分鐘,效率提升12%,有效助力降本增效。
激發全員創效
人人參與筑“高地”
以“激發員工價值創造”為目標,車間培育“人人都是改善者”氛圍。職工提出各種創新建議納入“獻一計”;操作室電子屏實時顯示潑灑量、節約成本等數據,強化參與感;開展“師徒結對”,由技術骨干帶領職工參與改善課題。
通過全員發力,年減少廢鋼潑灑2000余噸,實現從“成本洼地”到“效益高地”的轉變。車間主任周松明感慨:“以前和火車‘搶時間’清理,現在讓廢鋼‘乖乖’進罐,這是全員創效的生動寫照。”(彭敏 王婷)